7.63m焦炉单炭化室压力调节系统(PROven系统)
7.63m焦炉炭化室压力调节系统是伍德(UHDE)独特设计的。该系统的原理是:与负压约为300Pa集气管相连的每个炭化室从开始装煤至推焦的整个结焦时间内的压力可随荒煤气发生量的变动而自动调节,从而实现在装煤和结焦初期,负压操作的集气管对炭化室有足够的吸力,使炭化室内压力不致过大,以保证荒煤气不外泄,而在结焦末期又能保证炭化室内不出现负压从而减少焦炉在线维护 。
PROven装置用于对单个炭化室的压力进行精确调节。该装置如图4-5所示,在集气管内,对应每孔炭化室的桥管末端安装一个形状像皇冠的管,上开有多条沟槽,皇冠管下端设有一个“固定杯”,固定杯由3点悬挂,保持水平。杯内设有由执行机构控制的活塞杆及与其相连的杯口塞,同时在桥管设有压力检测与控制装置。炭化室压力调节是由调节杯内的水位也就是荒煤气流经该装置的阻力变化实现的。其操作原理如下:在桥管上部有两个喷嘴喷洒的氨水流入杯内,测压压力传感器将检测到上升管部位的压力信号及时传到执行机构的控制器,控制器发出指令使执行机构控制活塞杆带动杯口塞升降,调节固定杯出口大小来调节杯内的水位,使炭化室压力保持在微正压状态。水位越高,沟槽出口越小,荒煤气导出所受阻力越大;水位越低,沟槽出口越大,荒煤气导出所受阻力越小从而减少焦炉在线维护 。
在装煤和结焦初期,炭化室产生大量荒煤气使压力增高,在上升管处的压力检测装置,将压力信号传到执行机构的控制器,控制器发出指令使执行机构控制活塞杆带动杯口塞提升到最高位置,使固定杯下口全开。桥管内喷洒的氨水从开口全部流入集气管,在杯内不形成任何水封,此时荒煤气通道阻力最小,集气管负压使得荒煤气从上升管、桥管、皇冠管到固定杯,一直顺利导人集气管,炭化室内压力不致过大。
随着结焦时间延长,炭化室产生的荒煤气逐渐减少,炭化室内压力也逐渐降低,在上升管处的压力检测装置,又将压力信号传到执行机构的控制器,控制器发出指令使执行机构控制活塞杆带动杯口塞逐步下降,使固定杯下口逐步关闭,从而在固定杯内形成的水位逐渐上升,荒煤气通道阻力也逐渐增大,使炭化室压力始终保持在一定压力从而减少焦炉在线维护 。
在结焦末期,炭化室产生的荒煤气更少,压力控制装置通过执行机构,移动活塞杆使杯口关闭,大量氨水迅速充满固定杯,形成阻断桥管与集气管的水封,以维持炭化室的正压。
PROven系统正是通过压力控制装置自动调节固定杯内的水封高度,从而实现对炭化室内煤气压力的自动调节,防止因超压而造成的炉门泄漏。
推焦时,由于处于结焦末期,煤气发生量最少,为了防止将空气吸人集气管,炭化室需要与集气管隔断。这时活塞已经达到最低位置,将固定杯下口完全堵塞,固定杯液面上升,为了在最短的时间使氨水充满固定杯,快速注水阀也被打开,大量氨水迅速将固定杯充满,完全关闭皇冠管的沟槽,切断了荒煤气流入集气管的通道。由于荒煤气不能进入集气管,为了给残余煤气保留溢出通道,必须打开上升管盖;上升管盖的打开是通过推焦计划自动编制系统自动完成的,根据装煤时间和从焦炉机械上获取的信息,准确排出该炭化室推焦时间,推焦时间一到,上升管盖打开装置将自动打开上升管盖,将残余荒煤气放散。
在压缩空气源或电力中断时,为了完全隔绝炭化室与集气管应采用手动操作,即使用气动控制操作面板,把气缸停止在最低极限位置,打开快速注水管,将固定杯注满,可使集气管与炭化室隔绝。
使用PROven系统前后的效果比较:
未使用PROven系统前,当集气管压力控制在120Pa左右时,炉门底部的压力在结焦周期变化幅度很大:刚开始装煤时,炉门底部压力可以达到300Pa以上,很容易造成从炉体的不严密处逸出荒煤气;而在推焦前,炉门底部压力已经降到0附近,考虑到压力的波动,焦炉在结焦末期经常出现负压,会抽入空气。
使用PROven系统后,集气管压力保持在-300Pa左右,炉门底部的压力始终可控制在40~60Pa范围内变化。
使用PROven系统后,由于集气管负压操作,炭化室和炉门处压力处于微正压状态,因此焦炉散发出的荒煤气大大减少,改善了作业环境。实验显示,使用PROven系统后的污染物溢出量是未使用该系统污染物溢出量的30%左右。